C100混凝土配合比設計研究(五)
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隨著現代人們空間意識的增強,對結構的簡潔化提出更高要求;同時,由于土地資源的匱乏,建筑正向著高層、超高層發展。因此,對于高強混凝土的需求就越來越大。本著綠色環保的發展方向,節能已成為一個世界性問題,高強混凝土的低能耗優勢更顯露無疑。隨著礦物摻合料的摻入,使得混凝土的工作性和強度均有提高,但同時,也使得混凝土組份變得越來越復雜,強度己不再滿足簡單的水膠比定則。 免 費 咨 詢 免 費 咨 詢
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針對上述問題,本文以普通混凝土配合比設計為基礎,對照全計算法,并對其進行膠凝材料砂漿強度修正和水膠比修正。將配合比進行對比分析,最終獲得一個綜合表征高強混凝土配比計算的方法。
3結果與討論
將上述編號1~5配合比進行試拌,并成型測定強度。具體數值見表5。
3.1普通混凝土配比設計方法延伸高強混凝土
在高強混凝土中,硅灰的摻加是十分必要的,但在《規程》中并未體現,結合硅灰的活性指數,參考礦物摻合料影響系數的實質含義,對硅灰的影響系數進行插值內推。同時,依照《規程》在普通混凝土配合比數據的基礎上,依照遞增梯度對混凝土單位用水量和砂率進行大膽推導計算,探究其是否存在線性或接近線性關系。
通過對試拌結果的分析,提出礦物摻合料對砂漿28d強度的影響是十分必要的。但單位用水量的確定是通過假定得來,較實際值偏大,故造成在相同水膠比情況下,膠凝材料總量偏高;同時,拌合物存在輕微離析現象,可見砂率的推算有些偏低;在試件破型后觀察,因離析造成的試塊勻質性不佳,強度沒有達到配制要求。
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3.2全計算法計算高強混凝土
經過編號2與4的對比發現,不同年代的回歸系數對水膠比的計算影響較大,應選擇當前階段的系數進行計算。編號2由于帶入JGJ/T55—2000中A、B系數,造成水膠比遠小于最小完全水化值,造成水化速率和進程偏低,使得強度沒有達到配制要求;同時,由于低的水膠比造成漿體粘稠,倒筒時間遠遠超出要求范圍。編號4因A、B系數的修正,水膠比有所增大,但仍小于完全水化值。雖然其強度滿足C100混凝土的配制要求,但同樣,由于倒筒時間過長而難以實現泵送。
對比編號3、4強度,如文上所述,單位用水量經礦物摻合料體積分數的修正,對于基體強度大于水泥砂漿的條件,在保證強度基本不發生變化時,可以減少由膠凝材料用量的成本。
觀察編號4至5的轉變,在引入水化活性因子后,水膠比隨之進一步被放大,對比兩組的抗壓強度值,5號并沒有下降的趨勢,原因在于其剛好處在完全水化點附近,未水化的礦物摻合料仍能起到微集料效應,使得水泥石的強度得以完全發揮;同時,較高的水膠比使得拌合物的粘稠度降低,體現出較好的可泵送性能。
最終,對比編號1和5,水膠比分別為0.233和0.234,存在現驚人的相似,均證明了隨著礦物摻合料的摻加,傳統的水膠比定則應進行修正,且兩種方法的出發點相同,一個在于膠凝材料強度的修正,一個在于對初始水膠比的修正,殊途同歸,相互佐證。只是相比于1號而言,由全計算法得到的5號配比的砂率和單位用水量更加科學、準確。
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